某大型矿业集团碎矿车间

发布时间:2023-08-21 分类:客户案例 浏览量:374

一、 客户背景与故障现象

客户: 某大型矿业集团碎矿车间
设备: 10kV,1250kW同步电动机,驱动核心破碎机
故障现象:

  • 剧烈振动: 电机在运行过程中,驱动端轴承部位振动值急剧升高,远超ISO 10816标准允许范围。
  • 同步失步: 偶发性出现失步报警,导致生产线跳闸停机,严重影响生产进度。
  • 异常声响: 轴承部位伴随有规律的“轰隆”异响。

面对突如其来的故障,生产线面临全面停摆的风险,每小时的停产都意味着巨大的经济损失。客户技术团队初步排查未果后,紧急联系到我司寻求技术支持。

二、 精准“把脉”:我们的诊断流程

我们的资深工程师团队携专业检测设备迅速抵达现场,开展了系统性的诊断工作:

  1. 初步检查与数据采集:
    • 使用振动分析仪对电机轴承座、基座进行多点位、多方向的振动频谱采集。
    • 检查电机对中情况,发现对中精度在合理范围内,排除对中不良的初步可能。
    • 测量电机三相绕组直流电阻、绝缘电阻及吸收比,电气性能参数基本正常。
  2. 深度频谱分析——发现“真凶”:
    通过对振动频谱的深入分析,我们发现了关键线索:
    • 特征频率: 频谱中出现了显著的轴承外圈故障特征频率及其高次谐波。
    • 转速频率边带: 在特征频率两侧,存在精确的转频(1X)边带,这是轴承磨损的典型标志。
    • 结论: 驱动端轴承存在严重磨损与疲劳剥落,是导致剧烈振动和异响的直接原因。
  3. 根本原因探究:
    轴承的损坏往往是结果而非原因。我们进一步拆解检查发现:
    • 轴承游隙不当: 原始安装时轴承游隙选择可能不适用于当前的实际工况负载。
    • 润滑不良: 轴承腔内油脂存在老化、变色现象,且润滑脂填充量不足,导致轴承运行温度偏高,加速了磨损。
    • 间接影响: 长期的异常振动,导致电机转子动平衡被破坏,并轻微影响了电机与负载的气隙均匀性,这是引发偶发性失步的深层原因。

三、 对症“下药”:定制化维修解决方案

根据诊断结果,我们为客户制定并执行了一套完整的维修方案:

  1. 核心部件更换与修复:
    • 精密轴承更换: 选用原厂指定型号的高精度SKF轴承,严格按照热装工艺进行安装,确保游隙和配合公差达到最佳状态。
    • 转子现场动平衡: 在动平衡机上对转子进行精密校正,将残余不平衡量降至G2.5等级以下,从根源上消除振动源。
    • 全面清洁与检查: 对定、转子进行吹扫、清洗,检查铁芯及绕组,确保无任何损伤。
  2. 专业的装配与调试:
    • 规范的润滑管理: 采用客户工况指定的高性能润滑脂,并精确控制加注量和加注流程。
    • 激光对中校正: 使用激光对中仪,将电机与破碎机重新进行对中,精度达到0.05mm以内。
    • 气隙测量与调整: 确保电机定、转子间的气隙均匀,保障磁场的对称性,避免失步。
  3. 预防性维护建议:
    维修完成后,我们为客户提供了长期的预防性维护建议:
    • 建立定期振动监测机制,每月采集一次振动数据。
    • 制定严格的润滑周期表,并记录每次的润滑情况。
    • 定期检查基础螺栓紧固情况及冷却系统。

四、 维修成果与客户价值

  • 振动值显著下降: 修复后,电机各测点振动值均下降至2.0 mm/s以下,优于设备出厂标准。
  • 运行平稳无异常: 异响完全消失,电机温升正常。
  • 生产恢复高效: 自修复以来,该电机已连续稳定运行超过6个月,未再发生任何失步或异常停机故障。
  • 为客户创造价值: 本次精准、高效的维修,不仅为客户避免了因核心设备长期停机造成的数百万元产值损失,更通过专业的预防性建议,帮助客户建立了设备健康管理体系,实现了从“被动维修”到“主动预防”的转变。

五、 案例总结与启示

高压同步电机是工业生产的“心脏”,其健康状况直接关系到整个系统的稳定。本次维修案例的成功,关键在于:

  • 科学诊断是前提: 依靠先进的仪器和专业的频谱分析技术,才能精准定位故障根源,避免“头痛医头、脚痛医脚”。
  • 规范维修是保障: 从配件选型到装配工艺,每一个环节都必须严格遵循标准,细节决定成败。
  • 预防为主是根本: 建立完善的预测性维护体系,能将故障扼杀在萌芽状态,是实现设备长周期、无故障运行的基石。

呼吁行动(CTA):

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