西玛电机成功解决某矿业公司JR系列绕线型电机转子开路故障

发布时间:2023-08-21 分类:客户案例 浏览量:368

摘要:

本文详细记录了西玛电机专业技术团队为某大型矿业公司修复JR137-4型绕线式电动机转子绕组开路故障的全过程。通过精准的故障诊断与专业的绕线工艺,我们不仅解决了转子绕组断路问题,更通过全面的预防性维护方案,为客户建立了完善的设备健康管理体系。本案例展现了西玛电机在JR系列绕线型电机维修领域的技术实力和服务品质。

一、 故障背景:生产中断,紧急求助

客户信息:

  • 客户单位:某大型矿业集团选矿厂(应客户要求保密具体名称)
  • 设备类型:JR137-4绕线式异步电动机
  • 关键参数:额定功率220kW,额定电压6kV,额定转子电压275V,转速1480r/min
  • 应用场景:驱动核心球磨机设备
  • 故障现象
    • 运行中突然停机,电机无法启动
    • 电控系统显示"转子回路异常"
    • 滑环部位有明显放电痕迹,伴有焦糊味

二、 深度诊断:精准定位故障点

西玛电机技术团队接到报修后立即响应,4小时内抵达现场开展系统诊断:

1. 初步检测分析

  • 使用万用表检测转子三相绕组,发现B相绕组开路
  • 测量绝缘电阻:转子绕组对地绝缘0.8MΩ(标准要求≥1MΩ)
  • 检查滑环装置:发现其中一个滑环表面严重烧蚀

2. 精密诊断定位

  • 采用绕组匝间测试仪进行扫描检测
  • 使用热成像仪对转子绕组进行温度分布分析
  • 故障精确定位
    1. 转子绕组B相第6号线圈引出线断裂
    2. 滑环与绕组连接部位焊接点烧毁
    3. 集电环表面不均匀磨损达1.2mm

三、 专业维修方案与执行

基于诊断结果,我们制定了专项维修方案:

1. 转子绕组修复

  • 精细拆解:使用专用工具小心拆除故障线圈,保护铁芯不受损伤
  • 绕线修复:按原规格重新绕制线圈,采用F级绝缘材料提升耐热等级
  • 焊接工艺:使用银磷铜焊料,确保连接点可靠牢固

2. 滑环装置修复

  • 精密加工:对集电环表面进行精车处理,恢复标准光洁度
  • 碳刷更新:更换全部碳刷,调整弹簧压力至标准值
  • 绝缘加强:在滑环与轴之间加装加强绝缘套

3. 专业工艺控制

  • 动平衡校正:在专用平衡机上校正,残余不平衡量<1.0g·mm/kg
  • 真空浸漆:采用VPI工艺,确保绝缘漆充分渗透
  • 高温固化:严格按照工艺曲线进行升温固化

四、 维修成果与客户价值

1. 维修效果验证

  • 修复后试车一次成功
  • 转子三相直流电阻平衡度≤1%
  • 绝缘电阻恢复至500MΩ以上
  • 温升、振动等参数均优于标准要求

2. 价值创造

  • 快速恢复生产:36小时内完成修复,减少停产损失约80万元
  • 性能提升
    • 电机效率提升3.2%
    • 预计年节电约4.5万度
    • 碳刷寿命延长至原2倍
  • 管理优化:协助建立转子系统专项维护方案

五、 案例总结与技术延伸

1. JR系列电机维修要点

  • 绕线型电机需特别关注转子绕组与滑环系统的配合
  • 定期检查碳刷磨损状况及弹簧压力
  • 监控集电环表面氧化膜形成状态

2. 预防性维护建议

  • 日常检查
    • 每日检查碳刷磨损情况
    • 每周测量转子绕组绝缘电阻
    • 每月检查滑环表面状况
  • 专业维护
    • 每半年进行转子动平衡校验
    • 每年开展绕组匝间绝缘测试
    • 建立转子系统运行档案

六、 西玛电机专业优势

通过本案例,展现西玛电机在绕线型电机维修领域的专业技术:

  1. 专业设备
    • 拥有大型动平衡机、VPI浸漆设备
    • 配备专业的绕线机及检测仪器
  2. 技术团队
  3. 工艺标准
    • 严格执行ISO9001质量管理体系
    • 采用高于国标的内部工艺标准
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