Sigma motors ha risolto con successo i guasti di isolamento dei motori ad alta tensione da 6kV
发布时间:IL SUO NOME È UN'ALTRA COSA.2023-08-21 分类: 分类Casi di clienti 6D4F↩览量:IL MIO NOME È347
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一、 故障背景:突发停机,生产告急
设备信息:
- 客户设备: 某大型矿山碎矿机驱动电机
- 电机型号: YR560-4 高压异步电机
- 关键参数: 额定功率780kW,额定电压6kV
- 故障现象: 电机在运行中因绝缘击穿导致突发性停机,并引发系统跳闸。现场检查发现电机定子绕组存在多处绝缘损坏,严重影响生产进度。
二、 深度诊断:探寻绝缘击穿根源
Motori Sigma维修团队接到报修后,迅速抵达现场,开展了系统性的诊断工作:
- 电气性能测试:
- 绕组内部检查:
- 根本原因分析:
三、 专业维修方案与执行过程
根据诊断结果,我们制定并执行了一套彻底的维修方案,核心在于受损绕组的修复与绝缘系统的恢复。
- 剖削处理: 将每只线圈的击穿处用红笔作上记号,然后将击穿点绝缘削掉。若导线上有明显击穿黑点,将黑点刮掉,露出铜线,并尽量保留导线本身的玻璃丝绝缘。将击穿点处的线圈对地绝缘削成斜坡状,最外层割开80~100毫米。
- 驱潮与涂漆: 用电吹风对线圈剖削点周围绝缘吹烘,把线圈潮气赶跑。待其冷却后涂上按特定体积比(固化剂:环氧树脂:甲苯为6:4:1.5)调匀的环氧漆。
- 包扎云母带: 用粉云母带在剖削处包扎,包扎要紧,尽量不留空隙(绝缘层内残留空气泡,将会降低电机的耐压水平)。包扎由中间向两边包开,包扎厚度高出原绝缘的5~6毫米,包扎完毕再涂上一层环氧漆。
- 将包扎好粉云母带的线圈放进自制的铁模中加热整形处理。铁模有效部位和正常线圈尺寸相同,长度100~120毫米,模槽内衬上一张树脂薄膜。用螺丝压紧上、下模后,放在50瓦电炉上加热2~2.5小时,随后自然冷却。
- 线圈的斜边部分(绕组端部)包扎好绝缘后,用500瓦碘钨灯照射2~0.5小时进行固化。
3. 整体检测与验证
维修完成后,进行了多层次的测试验证:
- 绝缘电阻测试: 修复后测量绕组对地及相间绝缘电阻,均恢复至5 MΩ以上(新电机标准),确认绝缘系统已完好恢复。
- 耐压试验: 对处理完毕的线圈进行耐压试验,合格后方可下线。
- 试运行: 电机空载试运行平稳,振动、温升、电流等各项参数均正常。
四、 维修成果与客户价值
- 故障彻底根除: 该电机修复后,已持续稳定运行超过8个月,未再发生任何绝缘故障。
- 恢复高效生产: 客户的关键破碎生产线得以迅速恢复,避免了因设备长期停机造成的巨大经济损失。
- 赢得长期信任: 此次成功的维修服务,赢得了客户的高度认可,并签订了后续所有Motori ad alta tensione的维护协议。
五、 案例总结与启示
1. 核心启示
- 精准诊断是前提: 高压电机绝缘故障需深入分析故障根源,结合电气测试与内部检查,精准定位绝缘劣化的原因。
- 规范维修是保障: 绕组绝缘修复的每一个环节,从剖削、包扎到加热固化,都必须遵循严格的工艺标准。细节决定成败,这也是西玛电机维修质量的关键。
- 应急与长远考虑: 线圈局部修复方法在应急修理中可以起死回生,但从正常使用的长远角度考虑,仍应优先采用无损伤的线圈来嵌线。
2. 给高压电机用户的管理建议
- 建立定期绝缘监测制度: 定期测量并记录电机的绕组绝缘电阻,及时发现绝缘劣化趋势。
- 重视运行环境与维护: 改善电机运行环境,减少潮湿、粉尘等不利因素。严格按照规程对电动机进行加油维护,并注意润滑油脂的选择和正确的加油方法。
- 关注异常征兆: 对运行中出现的异常发热、异音、震动等情况,应加强监视并及时停运维护,防止事故扩大。
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