某化工厂循环水泵站Y2-4502-4 6KV 710kW高压电机绕组烧损维修工程
发布时间:2023-08-21 分类:客户案例 浏览量:406

项目名称: 某化工厂循环水泵站Y2-4502-4 6KV 710kW高压电机绕组烧损维修工程
一、 项目背景
某化工厂主循环水泵驱动电机(型号:Y2-4502-4,710kW,6kV)在运行中因电网瞬时冲击,导致定子绕组匝间绝缘击穿,相间短路,最终造成电机扫膛停转,生产线面临中断风险。经我方技术人员现场勘查,确定定子绕组已严重烧损,必须进行整台电机定子绕组的更换大修。
二、 问题诊断与方案制定
- 初步检查: 现场测量绕组对地绝缘电阻为零,直流电阻严重不平衡。解体后目视检查,发现多处线圈绝缘碳化,槽内线棒熔蚀,铁心有局部过热灼伤点。
- 根本原因分析: 结合运行记录,判断此次故障的直接原因为电网过电压,但绕组绝缘的老化(该电机已连续运行超过8年)是导致其抗冲击能力下降的内在因素。
- 维修方案: 制定“旧绕组拆除→铁心修复→新绕组制造与嵌线→真空浸漆→总装试验”的全流程方案。核心决定是采用与原设计同等级但性能更优的F级云母带绝缘系统,并严格遵循西玛电机的制造工艺标准。
三、 施工核心步骤
步骤一:旧绕组拆除与铁心处理
- 采用热分解法安全拆除旧线圈,避免损伤定子铁心。
- 对铁心进行仔细清理,使用专用工具修复因电弧灼伤造成的硅钢片间短路点,并重新喷涂绝缘漆,确保铁心损耗符合标准。
步骤二:新线圈制作与嵌线
- 线圈绕制: 根据原始数据,采用F级诺米纸复合云母带,在恒温恒湿的洁净车间内,由熟练技师绕制新线圈,确保几何尺寸和匝数精确无误。
- 嵌线与包扎: 将新线圈精准嵌入定子槽内。在槽内垫放高强度的DMD绝缘材料作为槽绝缘,槽楔采用3240环氧酚醛层压玻璃布板。端部绕组按规范进行绑扎,保证其牢固性与对称性,有效防止运行振动。
步骤三:焊接与真空压力浸漆(VPI)
- 采用中频银铜钎焊工艺完成绕组连接线的焊接,确保接头电阻小、机械强度高。
- 将完成嵌线的定子送入VPI设备,进行真空压力浸渍绝缘漆。此工序是关键,它能将绕组内所有空隙用绝缘漆填充,形成一個整体性极佳、防潮、导热并具备极强电气强度的绝缘系统。
步骤四:总装与试验
- 将处理好的定子与经清洗检查的转子、更换了新轴承的轴承组件进行总装配。
- 严格按照国家标准及西玛电机出厂试验规范进行全套试验:
- 直流电阻测试: 各相绕组电阻差值<1%,合格。
- 绝缘电阻测试: 吸收比>1.3,极化指数>2.0,合格。
- 工频耐压试验: 10kV(2Un+3kV)历时1分钟,无击穿闪络,合格。
- 匝间绝缘试验: 冲击电压比较法测试,波形重合度良好,合格。
- 空载试验与短路试验: 空载电流平衡,损耗在优秀范围内。
四、 成果与效益
- 质量成果: 维修后的电机各项性能参数均达到甚至优于新机出厂标准。一次性送电成功,运行平稳,振动、噪声、温升均表现优异。
- 经济效益: 相比于购买新电机,此次大修为客户节约了超过60%的成本。更重要的是,仅用7天即完成全部维修工作,为客户避免了因产线长时间停产造成的巨大经济损失,赢得了客户的高度赞誉。
- 长效价值: 通过此次大修,不仅恢复了设备性能,还通过采用更优的绝缘材料和工艺,提升了电机的可靠性和预期使用寿命。
五、 案例总结
本案例成功展示了针对大型高压电机的核心维修能力。它证明,对于因突发故障或绝缘老化而损坏的高压电机,一次严格按照标准工艺执行的绕组更换大修,不仅是可行的,而且是经济高效、可靠的设备再生方案。西安泰富西玛凭借其专业的技术团队、成熟的工艺和完备的质保体系,能够为用户提供从诊断到修复的全方位动力系统保障服务。



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