Simo Electric ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความล้มเหลวของระบบแบริ่งในมอเตอร์แรงดันสูงสำหรับบริษัทเหมืองแร่รายใหญ่
เผยแพร่เมื่อ:2023-08-21 หมวดหมู่:กรณีศึกษาของลูกค้า จำนวนการเข้าชม:1559
บทคัดย่อ:
ทีมเทคนิคผู้เชี่ยวชาญของ Simo Electric ได้แก้ไขปัญหาความล้มเหลวของระบบแบริ่งที่สำคัญในระบบมอเตอร์แรงดันสูง 1600kW บนสายการผลิตหลักของบริษัทเหมืองแร่รายใหญ่ได้สำเร็จ ผ่านการวินิจฉัยที่แม่นยำและการแก้ปัญหาการซ่อมแซมที่นวัตกรรมใหม่ โดยใช้เทคนิคการกลึงความแม่นยำสูงในสถานที่และโปรโตคอลการบำรุงรักษาที่ออกแบบเฉพาะ พวกเขาไม่เพียงแต่ฟื้นฟูการทำงานของอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังได้จัดตั้งระบบการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ที่ครอบคลุมสำหรับลูกค้า ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการสูญเสียเวลาในการผลิตที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สารบัญ[ซ่อน]
- I. ความล้มเหลวที่สำคัญ: การหยุดทำงานกะทันหันของอุปกรณ์หลัก
- II. การวินิจฉัยความแม่นยำ: การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงของข้อบกพร่อง
- III. โซลูชันการบำรุงรักษาที่สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
- IV. ผลลัพธ์การบำรุงรักษาและการสร้างคุณค่า
- V. ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและข้อได้เปรียบในการให้บริการ
- VI. ข้อเสนอแนะการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
I. ความล้มเหลวที่สำคัญ: การหยุดทำงานกะทันหันของอุปกรณ์หลัก
ข้อมูลลูกค้า:
- องค์กรลูกค้าโรงงานแปรรูปแร่ของกลุ่มเหมืองแร่ขนาดใหญ่
- ประเภทอุปกรณ์YSP Series มอเตอร์อะซิงโครนัสแรงดันสูง 10kV
- พารามิเตอร์หลักกำลังไฟฟ้าที่กำหนด: 1600 กิโลวัตต์ ความเร็วรอบ: 1490 รอบต่อนาที น้ำหนัก: 4.8 ตัน
- สถานการณ์การใช้งานอุปกรณ์ขับเคลื่อนลูกบอลมิลล์แกนกลาง
- อาการของข้อบกพร่อง:
- ระหว่างการปฏิบัติงาน อุปกรณ์เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและกะทันหัน โดยอุณหภูมิของตลับลูกปืนด้านขับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 95°C
- ค่าการสั่นสะเทือนสูงถึง 9.2 มม./วินาที ซึ่งเกินมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานอย่างมาก
- การตรวจสอบในสถานที่พบว่ามีเสียงผิดปกติดังออกมาจากชุดประกอบแบริ่ง จำเป็นต้องหยุดการทำงานทันทีเพื่อทำการแก้ไข

II. การวินิจฉัยความแม่นยำ: การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงของข้อบกพร่อง
ซีมา มอเตอร์สทีมเทคนิคมาถึงที่เกิดเหตุภายในสองชั่วโมงหลังจากได้รับรายงาน และเริ่มดำเนินการวินิจฉัยอย่างเป็นระบบทันที:
1. การตรวจจับและวิเคราะห์แบบหลายมิติ
- ข้อมูลสเปกตรัมการสั่นสะเทือนถูกเก็บรวบรวมโดยใช้เครื่องวิเคราะห์การสั่นสะเทือนที่นำเข้าจากสวีเดน
- ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดเพื่อตรวจจับการกระจายตัวของอุณหภูมิ
- การตรวจสอบการปรับแนวด้วยเลเซอร์ได้ดำเนินการแล้ว พบว่ามีการเบี่ยงเบนของการปรับแนว 0.18 มิลลิเมตร
- การวิเคราะห์น้ำมันเผยให้เห็นระดับของอนุภาคการสึกหรอของโลหะที่ผิดปกติ
2. การระบุตำแหน่งความผิดพลาดอย่างแม่นยำ
- การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนการแสดงผลสเปกตรัมเผยให้เห็นความถี่เฉพาะที่เด่นชัดซึ่งบ่งชี้ถึงความล้มเหลวของแบริ่งวงแหวนด้านนอก
- การยืนยันการตรวจสอบการถอดประกอบตัวเรือนแบริ่งแสดงการสึกหรออย่างรุนแรง โดยมีขนาดเกินค่าความคลาดเคลื่อนที่กำหนดไว้ 0.4 มม.
- สาเหตุที่แท้จริง:
- ระยะห่างที่มากเกินไปในตัวเรือนตลับลูกปืนทำให้ตลับลูกปืนเคลื่อนออกจากตำแหน่งที่ถูกต้อง
- ระบบหล่อลื่นมีการรั่วซึมเล็กน้อย
- การไม่ตรงแนวของอุปกรณ์เกินขีดจำกัดความทนทานเร่งความเสียหายของตลับลูกปืน
III. โซลูชันการบำรุงรักษาที่สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
จากผลการวินิจฉัย เราได้คิดค้นวิธีการซ่อมแซมในสถานที่ซึ่งไม่จำเป็นต้องถอดชิ้นส่วน:
1. การซ่อมแซมที่หน้างานของตัวเรือนแบริ่ง
- การประยุกต์ใช้ของคอมโพสิตนาโนโพลีเมอร์:
- การบำบัดอย่างแม่นยำของบริเวณที่สึกหรอเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นผิวสะอาด
- การใช้วัสดุคอมโพสิตโพลีเมอร์นำเข้าเพื่อการฟื้นฟูมิติ
- เครื่องมือเฉพาะทางช่วยให้การซ่อมแซมมีความแม่นยำ โดยรักษาช่องว่างให้อยู่ในระดับไม่เกิน 0.02 มิลลิเมตร
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบโดยรวม
- การอัปเกรดระบบหล่อลื่น:
- เปลี่ยนชิ้นส่วนซีลประสิทธิภาพสูง
- การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเติมจาระบี
- จัดตั้งระบบการทดสอบน้ำมันเป็นประจำ
- การปรับปรุงความแม่นยำระดับกลาง:
- การปรับเทียบที่แม่นยำโดยใช้เครื่องมือจัดแนวเลเซอร์
- ความแม่นยำเพิ่มขึ้นถึง 0.05 มิลลิเมตร
IV. ผลลัพธ์การบำรุงรักษาและการสร้างคุณค่า
1. การตรวจสอบประสิทธิผลของการซ่อมแซม
- หลังจากการแก้ไขแล้ว ระดับการสั่นสะเทือนลดลงเหลือ 1.6 มม./วินาที ซึ่งเกินกว่าข้อกำหนดจากโรงงานของอุปกรณ์
- อุณหภูมิของแบริ่งกลับมาเป็นปกติและคงที่ต่ำกว่า 68°C แล้ว
- อุปกรณ์ผ่านการทดสอบครั้งแรกได้สำเร็จและกำลังทำงานอย่างราบรื่น
- ขณะนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 11 เดือนแล้ว และยังคงอยู่ในสภาพที่ยอดเยี่ยม
2. การบรรลุคุณค่าอย่างครอบคลุม
- ประสิทธิภาพด้านเวลาการซ่อมแซมในสถานที่เสร็จสิ้นภายในเพียง 48 ชั่วโมง ประหยัดเวลาได้ 21 วันเมื่อเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิม
- ประโยชน์ทางเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโดยตรงมีเพียง 18% ของค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์
- การรับประกันการผลิตหลีกเลี่ยงการสูญเสียจากการหยุดการผลิตประมาณ 8.6 ล้านหยวน
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการช่วยเหลือลูกค้าในการจัดตั้งระบบการจัดการสุขภาพของอุปกรณ์
V. ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและข้อได้เปรียบในการให้บริการ
1. ความสามารถทางเทคโนโลยีหลัก
- เทคโนโลยีการซ่อมแซมในสถานที่โดยไม่ต้องถอดประกอบสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่
- นำเข้าอุปกรณ์ทดสอบและศักยภาพการวิเคราะห์เฉพาะทาง
- มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการให้บริการอุปกรณ์นำเข้า
- ระบบการประกันคุณภาพที่ครอบคลุม
2. บริการเฉพาะทาง
- บริการซ่อมฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
- การประเมินสถานะสุขภาพของอุปกรณ์
- การพัฒนาโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
- การสนับสนุนการฝึกอบรมทางเทคนิค
VI. ข้อเสนอแนะการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
จากประสบการณ์ที่ได้รับจากกรณีนี้ เราขอแนะนำ:
1. ประเด็นสำคัญสำหรับการติดตามผลตามปกติ
- การตรวจสอบค่าการสั่นสะเทือน: จัดทำบันทึกการวิเคราะห์แนวโน้ม
- การตรวจสอบอุณหภูมิ: การนำระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบหลายระดับมาใช้
- การทดสอบและวิเคราะห์น้ำมันอย่างสม่ำเสมอ
2. โปรแกรมบำรุงรักษาแบบมืออาชีพ
- ดำเนินการวิเคราะห์สเปกตรัมการสั่นสะเทือนเป็นประจำทุกเดือน
- ดำเนินการตรวจสอบการปรับแนวเลเซอร์ทุกไตรมาส
- การบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปี
บริการทางเทคนิคระดับมืออาชีพ
มอเตอร์ขนาดใหญ่ของคุณกำลังประสบปัญหาคล้ายกันหรือไม่? คุณต้องการรับบริการซ่อมแซมระดับมืออาชีพเช่นเดียวกันหรือไม่?



บันทึกความปลอดภัยเครือข่ายสาธารณะมณฑลส่านซี หมายเลข 41032502000206




















