Simo Electric ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความล้มเหลวของระบบแบริ่งในมอเตอร์แรงดันสูงสำหรับบริษัทเหมืองแร่รายใหญ่

เผยแพร่เมื่อ:2023-08-21 หมวดหมู่:กรณีศึกษาของลูกค้า จำนวนการเข้าชม:1559

บทคัดย่อ:

ทีมเทคนิคผู้เชี่ยวชาญของ Simo Electric ได้แก้ไขปัญหาความล้มเหลวของระบบแบริ่งที่สำคัญในระบบมอเตอร์แรงดันสูง 1600kW บนสายการผลิตหลักของบริษัทเหมืองแร่รายใหญ่ได้สำเร็จ ผ่านการวินิจฉัยที่แม่นยำและการแก้ปัญหาการซ่อมแซมที่นวัตกรรมใหม่ โดยใช้เทคนิคการกลึงความแม่นยำสูงในสถานที่และโปรโตคอลการบำรุงรักษาที่ออกแบบเฉพาะ พวกเขาไม่เพียงแต่ฟื้นฟูการทำงานของอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังได้จัดตั้งระบบการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ที่ครอบคลุมสำหรับลูกค้า ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการสูญเสียเวลาในการผลิตที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

I. ความล้มเหลวที่สำคัญ: การหยุดทำงานกะทันหันของอุปกรณ์หลัก

ข้อมูลลูกค้า:

  • องค์กรลูกค้าโรงงานแปรรูปแร่ของกลุ่มเหมืองแร่ขนาดใหญ่
  • ประเภทอุปกรณ์YSP Series มอเตอร์อะซิงโครนัสแรงดันสูง 10kV
  • พารามิเตอร์หลักกำลังไฟฟ้าที่กำหนด: 1600 กิโลวัตต์ ความเร็วรอบ: 1490 รอบต่อนาที น้ำหนัก: 4.8 ตัน
  • สถานการณ์การใช้งานอุปกรณ์ขับเคลื่อนลูกบอลมิลล์แกนกลาง
  • อาการของข้อบกพร่อง
    • ระหว่างการปฏิบัติงาน อุปกรณ์เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและกะทันหัน โดยอุณหภูมิของตลับลูกปืนด้านขับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 95°C
    • ค่าการสั่นสะเทือนสูงถึง 9.2 มม./วินาที ซึ่งเกินมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานอย่างมาก
    • การตรวจสอบในสถานที่พบว่ามีเสียงผิดปกติดังออกมาจากชุดประกอบแบริ่ง จำเป็นต้องหยุดการทำงานทันทีเพื่อทำการแก้ไข
1764201976 4564 ปรับขนาด
ซิมา อิเล็กทริก ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความล้มเหลวของระบบแบริ่งในมอเตอร์แรงดันสูงสำหรับบริษัทเหมืองแร่รายใหญ่

II. การวินิจฉัยความแม่นยำ: การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงของข้อบกพร่อง

ซีมา มอเตอร์สทีมเทคนิคมาถึงที่เกิดเหตุภายในสองชั่วโมงหลังจากได้รับรายงาน และเริ่มดำเนินการวินิจฉัยอย่างเป็นระบบทันที:

1. การตรวจจับและวิเคราะห์แบบหลายมิติ

  • ข้อมูลสเปกตรัมการสั่นสะเทือนถูกเก็บรวบรวมโดยใช้เครื่องวิเคราะห์การสั่นสะเทือนที่นำเข้าจากสวีเดน
  • ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดเพื่อตรวจจับการกระจายตัวของอุณหภูมิ
  • การตรวจสอบการปรับแนวด้วยเลเซอร์ได้ดำเนินการแล้ว พบว่ามีการเบี่ยงเบนของการปรับแนว 0.18 มิลลิเมตร
  • การวิเคราะห์น้ำมันเผยให้เห็นระดับของอนุภาคการสึกหรอของโลหะที่ผิดปกติ

2. การระบุตำแหน่งความผิดพลาดอย่างแม่นยำ

  • การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนการแสดงผลสเปกตรัมเผยให้เห็นความถี่เฉพาะที่เด่นชัดซึ่งบ่งชี้ถึงความล้มเหลวของแบริ่งวงแหวนด้านนอก
  • การยืนยันการตรวจสอบการถอดประกอบตัวเรือนแบริ่งแสดงการสึกหรออย่างรุนแรง โดยมีขนาดเกินค่าความคลาดเคลื่อนที่กำหนดไว้ 0.4 มม.
  • สาเหตุที่แท้จริง
    1. ระยะห่างที่มากเกินไปในตัวเรือนตลับลูกปืนทำให้ตลับลูกปืนเคลื่อนออกจากตำแหน่งที่ถูกต้อง
    2. ระบบหล่อลื่นมีการรั่วซึมเล็กน้อย
    3. การไม่ตรงแนวของอุปกรณ์เกินขีดจำกัดความทนทานเร่งความเสียหายของตลับลูกปืน

III. โซลูชันการบำรุงรักษาที่สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

จากผลการวินิจฉัย เราได้คิดค้นวิธีการซ่อมแซมในสถานที่ซึ่งไม่จำเป็นต้องถอดชิ้นส่วน:

1. การซ่อมแซมที่หน้างานของตัวเรือนแบริ่ง

  • การประยุกต์ใช้ของคอมโพสิตนาโนโพลีเมอร์
    • การบำบัดอย่างแม่นยำของบริเวณที่สึกหรอเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นผิวสะอาด
    • การใช้วัสดุคอมโพสิตโพลีเมอร์นำเข้าเพื่อการฟื้นฟูมิติ
    • เครื่องมือเฉพาะทางช่วยให้การซ่อมแซมมีความแม่นยำ โดยรักษาช่องว่างให้อยู่ในระดับไม่เกิน 0.02 มิลลิเมตร

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบโดยรวม

  • การอัปเกรดระบบหล่อลื่น
    • เปลี่ยนชิ้นส่วนซีลประสิทธิภาพสูง
    • การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเติมจาระบี
    • จัดตั้งระบบการทดสอบน้ำมันเป็นประจำ
  • การปรับปรุงความแม่นยำระดับกลาง
    • การปรับเทียบที่แม่นยำโดยใช้เครื่องมือจัดแนวเลเซอร์
    • ความแม่นยำเพิ่มขึ้นถึง 0.05 มิลลิเมตร

IV. ผลลัพธ์การบำรุงรักษาและการสร้างคุณค่า

1. การตรวจสอบประสิทธิผลของการซ่อมแซม

  • หลังจากการแก้ไขแล้ว ระดับการสั่นสะเทือนลดลงเหลือ 1.6 มม./วินาที ซึ่งเกินกว่าข้อกำหนดจากโรงงานของอุปกรณ์
  • อุณหภูมิของแบริ่งกลับมาเป็นปกติและคงที่ต่ำกว่า 68°C แล้ว
  • อุปกรณ์ผ่านการทดสอบครั้งแรกได้สำเร็จและกำลังทำงานอย่างราบรื่น
  • ขณะนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 11 เดือนแล้ว และยังคงอยู่ในสภาพที่ยอดเยี่ยม

2. การบรรลุคุณค่าอย่างครอบคลุม

  • ประสิทธิภาพด้านเวลาการซ่อมแซมในสถานที่เสร็จสิ้นภายในเพียง 48 ชั่วโมง ประหยัดเวลาได้ 21 วันเมื่อเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิม
  • ประโยชน์ทางเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโดยตรงมีเพียง 18% ของค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์
  • การรับประกันการผลิตหลีกเลี่ยงการสูญเสียจากการหยุดการผลิตประมาณ 8.6 ล้านหยวน
  • การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการช่วยเหลือลูกค้าในการจัดตั้งระบบการจัดการสุขภาพของอุปกรณ์

V. ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและข้อได้เปรียบในการให้บริการ

1. ความสามารถทางเทคโนโลยีหลัก

  • เทคโนโลยีการซ่อมแซมในสถานที่โดยไม่ต้องถอดประกอบสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่
  • นำเข้าอุปกรณ์ทดสอบและศักยภาพการวิเคราะห์เฉพาะทาง
  • มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการให้บริการอุปกรณ์นำเข้า
  • ระบบการประกันคุณภาพที่ครอบคลุม

2. บริการเฉพาะทาง

  • บริการซ่อมฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
  • การประเมินสถานะสุขภาพของอุปกรณ์
  • การพัฒนาโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
  • การสนับสนุนการฝึกอบรมทางเทคนิค

VI. ข้อเสนอแนะการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

จากประสบการณ์ที่ได้รับจากกรณีนี้ เราขอแนะนำ:

1. ประเด็นสำคัญสำหรับการติดตามผลตามปกติ

  • การตรวจสอบค่าการสั่นสะเทือน: จัดทำบันทึกการวิเคราะห์แนวโน้ม
  • การตรวจสอบอุณหภูมิ: การนำระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบหลายระดับมาใช้
  • การทดสอบและวิเคราะห์น้ำมันอย่างสม่ำเสมอ

2. โปรแกรมบำรุงรักษาแบบมืออาชีพ

  • ดำเนินการวิเคราะห์สเปกตรัมการสั่นสะเทือนเป็นประจำทุกเดือน
  • ดำเนินการตรวจสอบการปรับแนวเลเซอร์ทุกไตรมาส
  • การบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปี

บริการทางเทคนิคระดับมืออาชีพ

มอเตอร์ขนาดใหญ่ของคุณกำลังประสบปัญหาคล้ายกันหรือไม่? คุณต้องการรับบริการซ่อมแซมระดับมืออาชีพเช่นเดียวกันหรือไม่?

เว่ยป๋อวีแชทFacebookคัดลอกลิงก์LinkedIn